1.问题
为锻炼工艺供风用的压缩机,流量285m3/min,压力444kPa,转速11250r/min,功率1125kW。该机TE218测点推力轴承选用线支承可倾瓦结构,工作油温为45℃时,轴承温度达98℃,挨近报警值(100℃)。为确保设备安全工作,将工作油温调整为40℃,推力轴承工作温度降为93℃。设备工作半年后,推力轴承温度开端上升,并超越报警温度值,设备自动泊车。为正常出产,免除压缩机的体系联锁,压缩机推力轴承一贯在超越报警温度值上工作,大修时对压缩机崩溃检修,发现推力轴承粘烧,并且推力盘外表严峻划伤,推力轴承损坏无法运用。检修研磨推力盘和替换推力轴承和平衡鼓气封后,设备能工作,但没过三个月推力轴承温度仍超越报警值。
2.推力轴承发热原因
推力盘面光洁度不行;轴承面线速度过高;轴承受力过大大修时发现推力盘损害,虽经过批改但达不到原设备上的要求,再者压缩机试车时推力轴承温度就一贯很高,而当时的推力盘面并无损害。因此,轴承过热主要原因,应是轴承受力过大所造成的。
依据对节能空压机结构的研讨发现,压缩机转子是由四个叶轮和平衡串联在主轴上,并在机壳上有一个平衡毂气室,TE218测点的推力轴承在轴承盒结束,而和它紧邻的在同一轴承盒内的TE201测点的推力轴承为81℃,说明平衡毂平衡力小于四个叶轮发生轴向力,这有可能是平衡毂上的气封空地大漏气而构成平衡毂前后压差减小,降低了平衡力。替换气封后,TE218测点温度不再土升,保持在98~99℃,和试车时相同,但仍然挨近100℃的报警值,说明轴承受力偏大。
3.回油结构不合理
检查供油、回油结构,发现润滑油从轴承座的两侧进入,靠推力回旋扭转转发生离心力沿瓦块外表甩向外圆,给推力轴承和推力盘供应润滑和冷却。但推力轴承和推力盘处的轴承座并无排放点,很多润滑油又沿轴从内向外排出,在推力轴承和推力盘处的润滑油构成内循环死区,其间推力轴承和推力盘所发生的热量无法悉数带走,因此发生热积累构成积炭,粘浮在推力轴承和推力盘上,使推力轴承温度升高。